Stap 6: y-as
MegaMax was een verkleinde RepRap Mendel type printer. Een van de dingen die ik niet dat wist wanneer ik begonnen met de bouw was hoe groot een probleem beheersing van de grote bewegende massa van het bed was gonna be. De wetten van Newton zijn van toepassing! MegaMax had 1/2", eind ondersteund geleidingen en lineaire lagers en een aandrijfriem met een NEMA-23 motor. De arme kleine Pololu stepper stick op de hellingen van bestuur had een harde tijd beheersen van al die bewegende massa. Ik zag artefacten in prints die ik aan een zwakke motor/bestuurder en riem stuk toegeschreven. Ik kreeg ook een heleboel trillingen en lawaai dat ik niet graag.
Ik had een kans om te grijpen een schroef van de bal uit een gesloopte machine en dacht dat het zou een goede manier om te elimineren elke print artefacten, veroorzaakt door rek van de riem. Ik heb ook besloten dat ik de einde-ondersteunde ronde geleidingen volledig ondersteunde lineaire gidsen vervangen moet. Ik dacht de combo van schroef drive en lineaire gidsen zou elimineren alle artefacten wijten aan onnauwkeurigheid in de gids en schijf mechanismen. Terwijl ik bij het was, versterkt ik de elektronica.
Lineaire gidsen, met name de voorgeladen NSK LS-15 degene die ik gebruikt, vereist enige kracht te verplaatsen. Dat stelt extra eisen van de motor. De massa van de schroef wordt ook toegevoegd aan het werk die de motor moet doen. Ik was niet zeker hoe groot een motor te gebruiken dus ik de uitstekende motor koppel berekeningstool op de website van Oriental Motor gebruikte en vastgesteld dat voor de bewegende massa die mij watertje using, de hoge wrijving lineaire geleiders en de print snelheid/versnelling en positionering nauwkeurigheid streefcijfer ik, ik had behoefte aan een 380 oz-in koppel. Ik vond dat ik kon krijgen een 425 oz-in NEMA-23 motor voor $50 en heeft bewezen te voeren zoals verwacht. Ik meestal afdrukken op 40-50 mm/sec met versnelling ingesteld op 1000 mm/sec ^ 2.
De originele schroef mechanisme had een NEMA-34 servomotor, dus ik ontworpen en een adapter plaat zodat de NEMA-23 motor past de motor schroefdraadobjectief afgedrukt. Terwijl ik bij het was ik afgedrukt van een flexibele koppeling maar vervangen door een rigide koppelstuk.
De Y-as is volledig modulair en wordt gehouden op de machine frame met slechts twee grote bouten die het vergrendelen zodat het niet verplaatsen. Kabels zijn aangesloten met een aansluitblok. Ik ontwierp de Y-as te houden de hard werkende motor uit de zaal te bouwen zodat ik niet zou hebben zorgen over oververhitting te maken. Ik vervolgens ontwierp en een cover zodat nieuwsgierig vingers uit de motor mount afgedrukt. Ik ook ontworpen en gedrukt een vinger crank gereedschap om te passen op de schacht aan de achterkant van de motor om snelle Handmatige positionering van het bed.
Een neveneffect van gonna drive schroef is het geluidsniveau van de machine is verdwenen, in plaats van neer als ik hoopte. Trillingen van de motor overdracht zeer efficiënt door de schroef naar de bed plaat die resoneert en ringen. Ik heb geprobeerd alles van anti-vibratie motor mounts te harmonische dempers en het is nog steeds luidruchtig. Ik ben op zoek naar alternatieve bed ontwerpen dat probleem op te lossen.