Dit ontwerp is een RC voertuig uit te voeren op MHD een verzekeringsbewijs van beginsel voor modding. In plaats van een ontwerp van de prestaties, reizen het met een verbazingwekkende snelheid van verscheidene voeten per minuut, omdat het in wezen hetzelfde ontwerp als onze schuim-tray MHD boot gebruikt.
Please vote voor dit project in de RC en Kit wedstrijd!
link naar mijn eerste en originele boot:
Het doel van dit project was om mod een bestaande low-end RC boot in een magnetohydrodynamic boot, te nemen van een veel van de inspanning (en kosten) uit het bouwen van een ambachtelijke MHD-aangedreven. (1) een mooi gevormde romp, (2) een stuurinrichting, en (3) een radio-controlemechanisme dat kon worden gehackt te controleren wat ik gehoopt om te erven van de RC boot was de het MHD-station.
Ik vond deze drie dingen in een Nikko "Zee Racer", die 15 dollar (normale prijs) bij onze lokale Toysaurus.
Boven links, kunt u de originele, onbeschadigde RC boot. Het heeft zelfs een propeller. Ik doe er batterijen in en getest zowel het stuurwiel en stuwkracht controles, om ervoor te zorgen dat het controlesysteem voor de radio werkte zoals het zou moeten. Aan de rechterkant ziet u hoe deze kleine machine ziet er aan de binnenkant. De alleen elektronische componenten op het deksel (dek) zijn de battery pack en de aan-uitknop. Alles is in de romp (het bovenste gedeelte op de foto). Van links naar rechts heb ik de stuurinrichting, oftewel een versnelling motor die beweegt een roer binnen een beperkt bereik, de Aandrijfas/Cardanas aan de propeller, de stuwkracht-motor die dat Aandrijfas/Cardanas en de ontvanger circuit board (PCB RX draait).
Hebben geverifieerd dat het systeem in principe gewerkt, was de volgende stap om reverse-engineering naar de bestaande elektronica. Dus, ik stapte uit mijn voltmeter en porde rond een beetje. Het oorspronkelijke systeem gebruikt zes AA cellen, geconfigureerd in serie en tikte in het midden. Drie draden leiden van de batterijhouder aan de RX-PCB: rood, zwart en oranje. Omschrijving van de oranje draad als nul volt, de rode en zwarte draden zijn op plus en minus 4,5 volt, respectievelijk. Twee draden aangesloten de RX-PCB de sturende motor. Nogmaals, we willen behouden van het radio- en besturing systeem terwijl het hacken van de voortstuwing mechanisme, zodat dit deel kunnen allemaal worden overgelaten alleen.
De motor van de strekking was verslaafd maximaal twee draden: een blauwe een aangesloten op nul volt (de middelste kraan van het pak van de batterij), en een bruine draad aangesloten op de RX-PCB. Wanneer de afstandsbediening stuurt het signaal om vooruit te gaan, dat de bruine draad wordt verhoogd tot + 4.5V en voor reverse, hieruit-4.5 V. Met andere woorden, de "voorwaartse" signaal verbindt de motor met 0 V en + 4,5 V, gebruik de eerste drie batterijen, terwijl de "omgekeerde" signaal verbindt de motor tussen 0 V en V-4.5, de andere drie batterijen. (Dit zou alleen een goede hint dat er een cheapo RC systeem; elk halverwege fatsoenlijke omkeerbare DC motor controlesysteem maakt gebruik van een H-brug, over te schakelen van de motor naar aanloop van de volledige 9 V, met beide polariteit). Voor wat ik aan het doen was, zal dit controlemechanisme werken heel goed; alles wat ik nodig hebt is dat één controle-signaal dat vertelt ons "om vooruit te gaan." (Omgekeerd zou leuk zijn, maar is niet belangrijk nu.)